当前位置:首页 > 技术中心 > 技术服务

技术服务

江苏某厂半脱问题及处理措施
发布时间:2018-07-19 16:11:41浏览:

  江苏某厂长期使用我公司生产的脱硫催化剂,近日,由于天气原因以及工艺状况好好,使脱硫效率较差。接客户通知后,我公司迅速安排技术人员前往现场进行技术服务。根据技术人员的情况汇报及对客户的意见反馈,现把这次处理过程总结如下。

  一、工况现状

  1、脱硫效率较低

  在半水煤气入口硫化氢1.2~1.5g/m3情况下,一期脱硫效率较为稳定,出口硫基本在50mg/m3以下,二期在脱硫塔付线基本关闭情况下,也基本达标,三期时有超指标现象。

  在入口硫较低的情况下,又是经过两级脱硫,这样的脱硫效率是不理想的。

  分析脱硫效率不理想的原因,除了工艺因素外,也与目前的脱硫流程有关。三套脱硫系统气体没有分开,这样由于二期系统阻力较高,相应加重了一期、三期的脱硫负荷。在本来空塔气速就已经很高(不小于1s/m)的情况下,继续增加负荷,造成了三期出口超标。为解决三期因负荷较大,出口硫超标问题,后来把二期的脱硫塔付线打开,又造成二期也时有超标,现在把二期脱硫塔付线基本关闭后,二期基本能达标,但三期的问题便无法解决。

  2、物料消耗较高

  根据脱硫操作岗位报表记录,选择10天的物料消耗情况:

  加碱:总计2991包,平均每天299.1包。即14.96吨。

  加栲胶:总计1350 kg,平均每天135 kg。

  加钒:总计420 kg,平均每天42 kg。

  加催化剂:总计101 kg,平均每天10.1 kg。

  后来通过车间了解到,碱耗的数量可能有出入。因为每天拉到现场的数字跟岗位记录数字是对不上的。但即使没有那么多,每天碱耗10吨还是有的。这个数字同样偏高。

  3、脱硫系统阻力较大

  三套系统的脱硫系统阻力都较高。一期一级800mmH2O,二级700 mmH2O,二期在付线几乎关闭情况下,一级1150 mmH2O,二级300 mmH2O左右。

  4、气、液温度均较高

  三套系统入脱硫塔气体温度接近45℃,溶液温度估计还要更高。

  5、硫泡沫较好,硫磺回收率较为理想

  统计10日的硫磺产量为1660块,平均每天166块。按35kg/块计,每天实际硫磺产量约为5.8吨。

  由于半水煤气没有流量计,按目前每天生产总氨1300吨推算,半水煤气流量大概为180000m3/h左右,入口硫按1.4 g/m3计,每天硫磺理论产量应该为6吨。则硫磺回收率高达97%。

  二、存在问题及原因分析

  1、系统阻力高的原因

  脱硫系统阻力增大的原因是副盐含量高造成的盐堵,而不是硫堵。其判断依据有三:一是较高的硫磺回收率说明系统内没有硫的积存;二是加碱量与溶液总碱度的不相符,说明相当一部分碱转化为了副盐;三是从清洗的填料来看,单质硫并不多,而且用水冲洗能使阻力明显降低,说明是盐堵的可能性更大。

  2、副盐含量高的原因

  由于该公司企业管理与现场管理比较严格,环保要求又高,不仅现场跑冒滴漏较少,而且也很少排放,致使脱硫液中的副盐因长时间的积累而较高。再加上目前正值夏季,环境温度太高,造成脱硫系统气液温度均高,更加快了副盐的生成量。

  温度对副盐的生成量影响很大,当再生液的温度超过45℃特别在超过50℃的情况下,副盐的生成率成直线上升趋势。

  三、处理措施

  1、想办法尽量降低气液温度

  在冷却水的调整已经到位的情况下,是否有可能采用外淋水的形式降低系统温度。以减少温度对副盐生成量的影响。

  2、尽可能多的置换部分溶液

  在目前副盐含量较高的情况下,要置换一部分溶液。以使工况尽快恢复。

  3、三期补充氨水,以保证出口硫达标,同时降低碱耗

  4、待工况恢复正常后,严格各项工艺指标

  总碱度:0.3~0.6N 栲胶含量:0.6~1.0g/L

  矾:0.3~0.7g/L PDS含量:15~30PPm。

  以上指标,低硫时取低限,高硫时取高限。其它指标与原指标同。

  四、效果与反馈

  在我公司技术人员与该公司技术与管理人员的共同努力下,经过近二十天的工艺调整,现工况已经恢复正常,日前运行稳定。

上一篇:很抱歉没有了
下一篇:高效ZT脱硫脱氰催化剂